垃圾发电厂油液脱水难题破解方案——真空滤油机应用案例
发布时间:2025-12-15 浏览:0

【案例背景】某垃圾焚烧发电厂承担日均800吨垃圾处理及发电任务,2台30MW汽轮发电机组为核心设备。2025年初,机组润滑油乳化、回油温度异常,检测显示油液水分含量达0.35%(远超GB/T 7596-2015标准≤0.1%的要求),引发轴瓦润滑不良、调速阀卡涩等故障,停机损失超50万元。

一、油液含水核心痛点及危害

垃圾发电厂高湿工况易使汽轮机油混入水分,主要源于轴封蒸汽泄漏、机房高湿空气渗入及检修明水引入。水分危害显著:
  • 润滑失效:破坏油膜导致轴瓦与轴颈半干摩擦,磨损量增3-5倍,严重时引发“烧瓦”;

  • 油液劣化加速:与添加剂反应生成酸性物质,酸值从0.03mgKOH/g升至0.18mgKOH/g,腐蚀部件并产生油泥堵塞滤油器;

  • 效率下降:油液黏度波动致调速滞后,单位垃圾发电量降低约2.3%。

二、解决方案:真空滤油机的精准选型与适配

针对工况特点,电厂选用LYC-ZK50型真空滤油机,以“负压汽化脱水”为核心,集成除杂、精滤功能,可在线循环作业,核心优势如下:

1. 核心技术:真空深度脱水原理

设备在真空腔体形成-0.09MPa负压,将水的沸点降至40℃左右,配合45-55℃油温加热,使油中游离水、乳化水快速汽化,经冷凝液化后自动排出。脱水效率较传统方法提升40%,可将水分从0.3%以上降至0.03%以下。

2. 关键配置与工况匹配

参数
数值
适配价值
处理流量
50L/min
10m³油箱循环处理≤4小时,支持在线作业
脱水精度
≤0.03%
远优于国标,根治乳化问题
过滤精度
1μm
去除灰分、磨粒,减少油泥生成
控制方式
水分在线监测+自动启停
无需人工值守,适配连续运行

3. 垃圾发电厂专属设计优势

  • 自动控制:水分在线监测联动启停,≤0.05%停机、超标启动,无需人工值守;

  • 抗污染:高强度玻纤前置滤芯耐高杂质,压差0.2MPa自动报警;

  • 安全防护:过载、高温报警,与机组联动不影响主设备运行。

三、应用效果:经济与安全效益双重提升

设备于2025年3月投运,经3个月监测,成效显著:

1. 油液性能指标显著改善

油液指标达标:水分稳定在0.02%-0.03%,酸值≤0.04mgKOH/g,黏度恢复至41.2mm²/s,油液呈淡黄色透明状,符合新油标准。

2. 设备运行稳定性大幅提升

设备稳定运行:轴瓦温度从58℃降至42℃,调速阀卡涩消除,机组转速波动≤±0.5r/min,非计划停机次数归零。

3. 经济成本显著降低

经济效益突出:①油液寿命从6个月延至18个月,年省油液成本10.7万元;②易损件维修费年省10.8万元;③单位垃圾发电量提升2.3%,年增发电128.7万度,创收益77.2万元。设备投运6个月即收回成本。

四、案例总结与推广价值

【案例总结】真空滤油机精准解决了垃圾发电厂油液含水难题,既保障了汽轮机组安全,又创造了显著效益。该方案已被周边3家同类型电厂采用,为环保能源领域设备润滑维护提供了可靠参考。